邯鄲實(shí)業(yè)公司瞄準(zhǔn)鋼鐵企業(yè)本身存在的3個(gè)循環(huán)鏈(工業(yè)用水循環(huán),可燃?xì)怏w回收,固態(tài)廢氣物循環(huán)),大力實(shí)施節(jié)能減排措施并凸顯五大成效:
一是工業(yè)用水形成閉路循環(huán)系統(tǒng)。兩個(gè)軋鋼車間用水、煤氣水封外排水、三班倒職工洗浴用水均通過管道匯集流入公司兩個(gè)循環(huán)凈水池,沉淀后用于軋鋼軋槽冷卻。軋鋼澆槽水通過地溝再次排入循環(huán)凈水池。工業(yè)用水形成閉路循環(huán)系統(tǒng)后,每月可節(jié)約新水800噸,折合節(jié)約標(biāo)煤0.205tce。
二是軋鋼加熱爐改造。蓄熱式高爐煤氣燒嘴的投入應(yīng)用,結(jié)束了軋鋼燒煤、燒焦油的歷史,改變了實(shí)業(yè)公司本體加熱爐污染環(huán)境的現(xiàn)狀,充分利用工廠多余的高爐煤氣,降低了股份高爐煤氣外排量,同樣為股份分擔(dān)了環(huán)境治理的重任。最近又投資購(gòu)買兩臺(tái)蓄熱式焦油燒嘴,用于提高焦油燃燒值,解決加熱爐點(diǎn)火時(shí)冒黑煙的問題。
三是提高扁鋼成材率,降低固態(tài)廢鋼鐵料的產(chǎn)出。截至目前,扁鋼綜合成材率比計(jì)劃提高了1%,全年按消耗6萬噸鋼坯來計(jì)算,實(shí)業(yè)公司將600噸廢鋼轉(zhuǎn)換為正品扁鋼,每噸鋼按85kgce/t標(biāo)煤消耗折算,廢鋼變正品變相節(jié)能51tce標(biāo)煤。
四是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,綜合利用鋼鐵料。扁鋼生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的切頭、切尾,以前全部交廢鋼處。實(shí)業(yè)公司通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),鑄管部管子套裝所用插裝件,完全可以利用扁鋼切頭切尾來焊接加工,試驗(yàn)成功后,實(shí)業(yè)公司立即組建金屬制品車間,對(duì)扁鋼切頭切尾二次加工,焊接成鑄管部所需的各類插裝件。僅插裝件項(xiàng)目,綜合利用廢鋼66.08噸,為公司創(chuàng)收24.44萬元。從經(jīng)濟(jì)效益看,收效甚微,但減少固態(tài)廢鋼鐵排出,降低了環(huán)境污染,變廢為寶,從環(huán)保角度講,意義重大。
五是改造化鋅爐、啟用節(jié)電設(shè)備?;\爐是鋅絲生產(chǎn)工序的主要耗電設(shè)備,改造前平均每噸鋅條耗電320kWh。今年上半年實(shí)業(yè)公司成立技術(shù)攻關(guān)小組,將化鋅爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造,重新修鑄,使融化室和保溫室容積變大,鋅條結(jié)晶由3流改為6流,大大提高鋅條生產(chǎn)的機(jī)時(shí)產(chǎn)量,鋅條耗電量降低至235kWh/噸。通過查閱資料,在鋅條加熱爐上安裝節(jié)電器,通過在線跟蹤對(duì)比,安裝節(jié)電器后,節(jié)電率為7.94%。2007年截至目前鋅條耗電量為214kWh/噸,按每年鋅條產(chǎn)量2400噸計(jì)算,改造后鋅條產(chǎn)品每年可以節(jié)電25.44萬kWh,折合標(biāo)煤31.265tce。
目前以節(jié)能減排為切入點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)駛?cè)胫攸c(diǎn)實(shí)施軌道,并將成為鋼鐵企業(yè)生存和發(fā)展的安身立命之本,實(shí)業(yè)公司將以此為契機(jī),進(jìn)一步解放思想、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、落實(shí)責(zé)任,適應(yīng)市場(chǎng)需求,做好安全環(huán)保,節(jié)能減排工作,到“十一五”期末,確保實(shí)業(yè)公司本級(jí)萬元利潤(rùn)能耗下降0.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤(tce),比“十五”期末降低20%,主要污染物排放總量減少10%。
來源:新興鑄管集團(tuán)有限公司